Posts tagged youtube
BLDC camera gimbal
0Her er den første flyvende testvideo med min nye gimbal.
Gimbalen er af typen YUN FPV Brushless Gimbal
Det blæser en del så jeg flyver ikke så højt.
Gimbalen oscillere lidt, men det kan sikkert fjernes med lidt tilpasning af reguleringen.
En hurtig luftdåb
0Så fik jeg bygget endnu en ramme fra Johns produktion færdig. Elektronikken blev monteret på en 2mm plexiglasplade, som sammen med et låg af samme
type, udgør en del af afstivningen af selve quadrocopterrammen. det endte med at blive en meget solid og stiv quadrocopter, som helt sikkert bliver god i luften.
John havde skaffet nogle meget lovende carbonpropeller i 14×7″.
Jeg havde en aften i påsken et kvarter til overs, hvor jeg tænkte at den skulle have sin luftdåb. Som så meget andet, blev det dokumenteret med et GoPro i panden – og denne gang var det et godt valg.
Se mekanik / elektronik samt luftdåben på klippet nedenunder. Skru lidt ekstra op for lyden, da jeg kommer med et par enkelte kommentarer til slut.
Hexacopter rolling shutter balancering
0Efter lidt flyvning med min fine Hexacopter, er tiden kommet til at finjustere modellen, så en optimal billedkvalitet kan opnåes.
Jeg snakkede med John om det, og han mente, at propellerne skulle afbalanceres. Jeg lånte Aviators modelflyveres fine propel balancer, og har
de sidste par dage slebet dem 100% i balance.
Resultatet kan ses her:
Prof hjemmelavet kameraslider
0Mit fotovirke har bragt mig over til interessen for videoer også. Det kræver lidt mere dynamiske værktøjer i stedet for blot et statisk stativ.
Jeg fortalte John om mit
behov, og indenfor 1
uge står der nu en super prof kamera slider klar. Den har endda været prøvet.
Mekanikken ses her:
Og nærbillede af motor, batteri, betjeningspanel (udhulet RC servo) og den ene endestopskontakt:
Faktisk havde jeg besluttet ikke at ville lave noget SW i en AVR til dette elektronik, så der blev tænkt lidt alternativt – og det lykkedes.
En 3-positions kontakt med dobbelt kontaktsæt blev monteret i en servo til at vende retningen. Endestop blev loddet i serie
med denne kontakt.
Til hastighedsregulering har jeg brugt en LM317, og potentiometret har jeg blot brugt det, som allerede sidder i en servo på 5K Ohm. Det synes jeg var lidt smart:-)
Et billede af elektronikken:
Til sidst lige en video af setuppet når de køre:
Til resultatet af en video må i over på min fotoside og kigge: Macro med kamera slider
Jagten på den perfekte H bro… Test I
1Forfatter: Michael Munk
Hey…. så fik jeg lige tid til et par timer med codevision. Jeg har nu en kørende prototype kode, så nu skal jeg bare have optimeret pwm’en og lave
t et par sikkerheds routiner, så er det tid til
at tilslutte den store børstemotor fra min snow/garden-Buster, og så må vi
se om det båler af ![]()
Her er lige lidt video af min testopstilling




